您好,欢迎来到华佗小知识。
搜索
您的当前位置:首页35kV出线故障引起主变低压侧后备保护动作原因分析

35kV出线故障引起主变低压侧后备保护动作原因分析

来源:华佗小知识
第30卷第4期 2011年12月 青海电力 Vo1.30 No.4 Dec.,2011 QINGHAI ELECTRIC POWER 35 kV出线故障引起主变低压侧 后备保护动作原因分析 沈国菊,陈山胜 (西宁供电公司,青海西宁810003) 摘要:某110 kV变电站35 kV某线线路故障,造成1、2号主变低后备保护动作跳开10 kV分段开关。文章 从故障前运行方式、保护配置、保护定值、10kV分段开关跳闸原因以及故障电流分析计算等进行分析研究,找 出保护动作原因,提出了防范措施,避免同类事故的发生。 关键词:变压器;后备保护;原因分析;措施 中图分类号:TM774 .1 文献标识码:B 文章编号:1006—8198(2011)04—0043—04 Analysis the Reason of Back-up Protection Action for the Main Transformer’S Low-pressure Side Caused by 35 kV Outlet Failure SHEN Guo-jiu,CHEN Shan ̄heng Abstract:The 35kV line failure of a 1 10kV substation caused the 10kV section switches back-up protection action by 1 and 2 main transformer.The paper analy zes and researches the operation mode,protection configuration,protection value before the fault,reason of 10kV section switches trip and failre current’S anaulysis and calculation,thus founds out the reason of protection action,and puts forward preventive measures avoiding similar accidents. Key Words:substation;back-up protection;reason analysis;measure 1 概述 2010年6月,某变电站控制室事故音响响 起,监控系统中显示1、2号主变10 kV后备保护 动作,O7开关由合到分;某线55开关过流保护动 作,开关由合到分。变电站运行人员对站内设备 进行检查无异常,线路维护人员对35 kV某线线 路检查,发现用户侧某线BC相相间故障,造成某 线过流保护动作开关跳闸。 开关运行,51开关热备用,2号主变线路开关运行 如图1所示。 某线 一 2事故前运行方式 变电站l10 kV线路开关运行,81、82开关和 l10 kV分段8O开关运行,主变110 kV侧并列运 行;12、13开关和1O kV分段07开关运行,2台主 变10 kV并列运行;52开关和分段35 kV分段5O 07开关 图1 某电站一次运行接线图 作者简介:沈国菊(1971一),女,青海湟中人,高级工程师,从事继电保护工作。 收稿日期:2011—01—27;修回日期:2011—07一O1 青海电力 第30卷 3事故原因分析 3.1 保护配置 限0 s,跳某线55开关;定时限过流保护定值504 A,时限1.2 s。 3.3 10 kV分段开关跳闸原因 1、2号主变10 kV侧保护配置为复合电压闭 锁过流保护,正常运行时保护投入运行;10 kV分 段07开关保护配置为充电保护,充电保护在一段 母线向另一段母线充电时投入运行,其余时间退 出运行。事故时10 kV分段07开关充电保护退 故障时10 kV分段o7开关充电保护退出运 行,分段07开关跳闸不可能是充电保护动作跳 闸。初步判断是由于1、2号主变10 kV并列运 出运行;35 kV某线55开关保护配置为2段式电 流保护。 3.2保护定值 行,35 kV出线故障时,通过12、07和l3开关中 存在较大环流,造成1、2号主变低后备保护同时 动作跳开分段07开关。 4保护动作分析 流过主变低压侧开关环流的大小取决于系统 1)1、2号主变低后备保护电流定值2 160 A, I时限1S跳10 kV分段o7开关,Ⅱ时限1.5 s跳 运行方式和变电站l1O kV母线综合阻抗大小、主 变阻抗以及某线路阻抗的大小。各元件等值阻抗 见表l。 10 kV侧开关。 2)35 kV某线速断保护电流定值4 800 A,时 表1变电站各元件等值阻抗(标幺值) 4。1 故障电流分析计算 1)系统小方式故障电流计算 根据故障时变电站等值电路图如图2所示, 电流正方向规定由电源指向短路点。用全电流法 计算某线BC相故障时的电流,对于BC相间短路 Xlz= +((蜀+ + )∥ 6]+ +墨 0.079 17+[(0.322 2+0.201 587+ =0.217 46)∥0.361 27]一0.024 762+ 0.111 965=0.409 231 3 (1) 的故障点边界条件为, ’=0,, =一,: 式中,, 、, ’、,: 为流过52、55开关A、B 和c相故障电流。  560 j= 一 譬× 叫 丽1.=一3 301.3 A (2) , ’=3 301.3 A 式中 为37 kV电压级基准电流, =1 560 A。 ,・ ×, = 0 741247 0 3612×(一3301.3)+. 一、……  ——036 12.. =一l 081.6 A ,l =1 081.6 A (3) 式中,・ 、,- 、,t 为流过12、13开关A、B 图2故障时等值电路图(B相) 和c相故障电流(基准为35 kV)。 折算至l0 kV侧故障电流,由于变电站主变 的接线方式为Y/Y/△,主变变比为110/38.5/11 第4期 沈国菊,等:35 kV出线故障引起主变低压侧后备保护动作原因分析 1=×1 182.6×3.5:2 389.7 A 45 (变压器变比n=38.5/11=3.5),主变10 kV侧 :—为三角形接线方式,因此主变10 kV侧三相电流 分别为: √3 4.2保护动作原因分析 )=去( 一 , 去(一 胁 1从以上计算得出某线故障点发生BC相故障 时,流过l2和13开关的故障电流大约在2 185.6 —×1 081.6 x 3.5=2 185.6 A(4) 4 779.4 A,流过某线55开关的故障电流为3 301.2~3 609.7 A。由于某线55开关保护速断 )=寺( 一 - (2 跏 : √3 ×2×(一1 081.6)×3.5 =一3 783.5 A (5) 砉(,1 )n 砉 J )n I = x 1 081.6 ̄3.5=2 185.6 A(6) 2)系统大方式故障电流计算 ∑=Xl+[(恐+墨+ )∥ ]+ +蜀 =0.044 2+[(0.322 2+0.201 587 +0.217 46)∥0.361 27]一0.024 762 +O.1l1 965=0.374 261 3 (7) 一 ×熹 .,芎x 1 560 一=一3609.7 A (8) 墙 =3 609.7 A = ×j=毖 =0 74 1 247 0 361+.  2×(-3609.7)、…一  . =一1 182.6 A ,l =1182.6 A 折算至变压器10 kV侧故障电流(由于变压 器接线方式Y/Y/A) 砉 ,t 跏 砉 -3 跏, 1×1 182.6 x 3.5=2 389.7 A 砉 3 ,- - ) 砉 3 2 )n 1:√3 一×2×(一1 182.6)×3.5:4 779.4 A 去( - 一 =√l(3it )凡 定值为4 800 A,故障电流未达到速断定值,而达 到过流保护定值,同时流过主变低压侧12、13开 关故障电流达到主变低压侧后备保护定值。因此 1、2号主变10 kV后备与某线保护同时启动,1、2 号主变后备保护1.0 s同时动作跳开10 kV分段 07开关。10 kV分段07开关跳开系统等值电路 图如图3所示,此时1、2号主变低压侧的l2和l3 开关仅流过负荷电流,主变低压侧后备保护复归, 而35 kV某线55开关保护再延时0.2 s,跳开某 线55开关,切除故障,某线主变10 kV后备保护 复归,与故障时的保护动作显示和开关跳闸位置 相一致,所以主变10 kV后备保护动作原因是 12、o7和l3开关中存在超过保护定值的环流。 图3 分段开关断开时等值电路图(B相) 5 防范措施 为满足某线与下级变电站之间定值选择性, 过流保护定值时限≥1.2 s,同时主变高、中和低 压侧以及上级保护配合要求,主变低后备保护过 流时限≤1.5 s。该变电站主变后备保护跳闸原 因是特殊运行方式下35 kV某线用户侧故障,1、2 号主变低压侧开关存在大的环流,造成主变低后 备保护动作。因此,解除开关大的环流就可避免 青此类事故。 海电力 第30卷 压,引起系统大面积停电,造成严重后果。因此, 专业人员在安排主变运行方式时不能只考虑负荷 是否均衡,要通过系统运行方式进行故障电流计 算,依据故障电流大小和保护定值进行综合分析 以防止同类事故的发生,确保电网安全稳定运行。 参考文献: [1]崔家佩.电力系统继电保护与安全自动装置整定计 算[M].北京:中国电力出版社,1993. 1)2台主变负荷均衡,不存在主变过载情况 时,将主变中、低压侧分列运行。 2)由于负荷分配不均,运行中经常存在一台主 变过载,另一台主变轻载运行。为防止主变过载又 不影响用户用电,可将2台主变高、中、低压侧并列 运行。同时,应查看110 kV线路保护定值通知单 说明中有无主变不允许并列的要求,防止盲目将主 变并列,造成110 kV线路保护误动现象。 6结束语 主变低后备保护误动,会造成10 kV母线失 电力行业“十一五"二氧化碳减排约17.4亿吨 由中国电力企业联合会和美国环保协会共同编著完成的《中国电力减排研究2011》11月21日在京发布。《中国电 力减排研究》系列报告已连续发布五年,旨在把握电力工业发展和燃煤电厂大气污染物排放控制的现状和重点,并对未 来趋势进行预测。 报告共分为三部分:第一部分全面反映了2010年度中国电力工业发展、燃煤电厂大气污染物排放控制及2010年以 来节能减排相关法规出台情况。据统计,截至2010年底,全国发电装机总量和发电量分别达到9.66亿千瓦和4.23 万亿千瓦时,同比增长10.56%和14.85%;其中,水电、核电、风电等主要非化石能源装机容量达到2.57亿千瓦,约占我 国总装机容量的26.57%,非化石能源发电量达到0.81万亿千瓦时,约占总发电量的19.19%。 在减排方面,据中国电力企业联合会统计分析,2010年电力烟尘排放总量160万吨,比上年下降31.9%;二氧化硫 排放量比2005年下降约29%;电力二氧化碳排放呈现排放总量上升、排放强度逐年下降的特点。电力行业通过发展非 化石能源、降低供电煤耗和线损率等措施,以2005年为基准年,“十一五”期间,累计减排二氧化碳约17.4亿吨,成效显 著。 我国电力以煤电为主,燃煤发电量约占全部发电量的76%,是二氧化碳减排的关键部门之一。我国正处在工业化、 城镇化快速发展的关键阶段,电力需求快速增长,保障电力充足、安全、稳定供应是电力行业的首要职责,发展仍然是我 国电力行业的首要任务,必须在发展的前提下和发展的过程中解决应对气候变化问题。而我国“富煤、缺油、乏气”的资 源禀赋条件决定了一次能源构成中以煤为主的状况将长期存在,以煤电为主的格局难以发生重大变化,减排二氧化碳的 形势严峻。电力行业必须提高认识,凝聚共识,共同应对,为实现国家提出的到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳 排放比2005年下降40%一45%的目标做出贡献。 第二部分在分析我国发展非化石能源的必要性和约束性的基础上,介绍了TIMES模型应用于能源系统分析的案 例。根据各方面关于电力需求预测的研究,我国电力装机将在未来的10年内接近翻一番,这对我国当前基于化石能源 的电力系统以及未来非化石能源发电技术都提出了极大挑战。未来非化石能源比重总体上将持续提高,主要依赖于水 电和核电的发展,据预测在2020年非化石能源总量中将占到80%左右。与此同时,应当进一步优化火力发电的发展,淘 汰落后技术,用先进技术予以取代。 第三部分总结了电力行业总体现状和发展趋势,对电力发展提出了六方面的建议。 展望“十二五”,电力行业污染物的减排和控制应继续坚持源头控制与末端治理相结合的控制路线,为实现国家提 出的常规污染物和温室气体减排目标,在、技术、管理、市场及国际合作等方面做出更大努力。 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo0.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务