运行维护 1 1 0kV变电站备自投联切小电源方案设计 陈 波 ,艾(1.黄冈强源电力设计有限公司,湖j匕黄冈涛 ,陈惠军。 438000;2.黄冈供电公司,湖北黄冈438000 ̄ 3.武汉璞信电力设计咨询有限公司,武汉430079) [摘要] 为避免备自投动作后备用电源与小电源非同期并列,需联切小电源再投入备用电源,改造普通备自投装置回 路,以达到备自投动作联切小电源目的。 关键词备自投联切小电源 中图分类号TM762.1 延时跳开QF1开关。 (2)以进线2有电压、QF1开关在跳闸位置、110kV 0引言 为提高供电可靠性,11OkV变电站通常配置l10kV备 母线无电压作为启动条件,以QF2开关在合闸位置作为 闭锁条件,延时合上QF2开关。 本期扩建水电线后,若仍沿用以上备投方案,则备自 自投装置,当主电源失电时该装置能迅速断开主电源侧断 路器,投入备用电源,保证供电系统可靠运行。当主变中 低压侧有小水电等小电源时,由于备自投装置不具备检同 期功能,其动作时会存在备用电源和小电源非同期并列问 题,因此需联切小电源再投入备用电源,而普通备自投装 置并无该功能。本文对某110kV变电站北京四方CSC_246 投装置动作后备用线路与小电源存在非同期并列可能,对 小电源造成冲击。 2备自投动作逻辑设计 以备自投在合上备用电源前联切小电源为目的,仍采 用进线双向备投方案,进线1、进线2互为备投。当进线 1运行、进线2热备用时,备投逻辑为: (1)以110kV母线无电压、进线1无电流、进线2有 型llOkV备自投装置实施改造,设计备自投逻辑,并修改 备自投装置开入开出回路及控制字,以期达到备自投动作 联切小电源目的。 1变电站现状和存在的问题 如图1所示,某llOkV变电站现有主变1台(电压为 110/35/lOkV)、1lOkV出线2回、35kV出线2回,本期 扩建1回水电线至一座35kV电压等级上网的小水电厂。 进线1 进线2 电压为启动条件,以QF1开关、QF3开关在跳闸位置为 闭锁条件,延时跳开QF1开关,并同时联跳QF3开关。 (2)以进线2有电压,QF1、QF3开关在跳闸位置, l10kV母线无电压作为启动条件,以QF2开关、QF3开 关在合闸位置为闭锁条件,延时合上QF2开关。 与原备投方案相比,新方案增加了联跳主变中压侧 QF3开关逻辑,而未直接跳水电线QF4开关,其主要原 因是直接跳水电线会造成电厂大面积甩负荷,对电厂危害 很大;另外,增加了QF3开关的闭锁和启动逻辑。在备 投逻辑中,QF3开关在合闸位置作为闭锁条件闭锁热备用 线路合闸是必须的,QF3开关还在合闸位置就不能合闸热 lOkV 35kV母聱 图1 变电站一次接线示意图 备用线路,否则同样会产生非同期并列问题。 该变电站现配置有北京四方CSC-246型110kV备自 投装置1台,采用进线双向备投方案,进线1、进线2互 为备投。进线1运行、进线2热备用时,备投逻辑(进线2 运行、进线1热备用同理)为: (1)以1lOkV母线无电压、进线1无电流、进线2有 电压为启动条件,以QF1开关在跳闸位置为闭锁条件, 收稿日期:2017-03-01 3回路设计与实现 3.1改造出口回路 改造备自投出口回路主要是增设备自投联切回路。改 造前,备自投装置出口回路如图2所示,备自投跳合闸开 出接点经出口压板至线路保护操作箱完成ll0kV线路断路 作者简介:陈波(1983一),硕士研究生,工程师,从事电力设计工作;艾涛(1985一),硕士研究生,工程师,从事电力建设工程技术管理工 作;陈惠军(1974一),工程师,从事电力设计工作。 2017{8(AJ期f 83 运行维护 器的分合。 )6 3ln6X13 3ln6Xl5 该控制字置为“1”,即可保证进线已在跳闸位置时追 3ln6X14 31n6X16 ‘ 3ILP4 3 跳,从而联跳小电源。 跳QPI 3】 台QFI )7 31n6Xl7 3ln6Xl9 3ln6Xl8 3ln6X20 3lLP5 3lLP6 11 3.2改造开入回路 改造后的备投逻辑要求监测QF3开关位置,但是改 造前备自投装置开入回路只接人了QF1和QF2开关的跳 位,如图4所示。为此,修改备自投装置开入回路,将 跳QF2 31 台QF2 CSC-246 图2改造前备自投装置出口回路图 QF3开关的常闭接点分别与原QF1和QF2的常闭接点串 联接人备自投装置的QF1和QF2跳位开入回路,如图5 所示。 为使备自投在合上备用电源前联切小电源,需增加跳 QF1开关或QF2开关时联切QF3开关逻辑。改造后备自 投装置出口回路如图3所示,跳QF1、QF2开关的开出回 路增加重动继电器lzJ、2 。辅助接点1ZJ一1、2 一l经出 口压板跳QFl、QF2开关,辅助接点1ZJ 2、2ZJ一2并联经 出口压板跳QF3开关,实现联切小电源。 1)l 3ln6X13 3ln6Xl4 3ln6X18 1ZJ 2ZJ 图4改造前备自投装置开入回路圈 『+KM 31n6Xl7 D6 , F J、QF3跳位I IL1.1, 高 3lLP 31LP 3ln6X15 3ln6X16 D7 3ln6Xl9 )38 1 2ZJ一1, 图5改造后备自投装置开入回路图 3j n6X20 .2 1ZI.3l1.I】 31LP 4结束语 当变电站高压侧配置有备自投装置,而中低压侧有小 电源时,投入备用电源前必须联切小电源。通过在备自投 装置引人两路小电源开关位置接点,分别与两路进线开关 / 2ZJ一2 CSC一246 Q 图3改造后备自投装置出口回路图 小电源线路断路器是通过备自投跳变压器高压侧的任 何一回进线时联跳的,而在默认情况下,备自投会检查进 线开关位置,若进线开关已由线路保护跳闸,则不会追 跳。CSC一246装置设有“开关偷跳再执行跳”控制字,将 (上接第72页) 位置接点串联,作为动作逻辑中开关位置判别依据;跳闸 出口增加重动继电器、设置控制字“开关偷跳再执行跳” 为“1”,即可实现备自投联切小电源。 (编辑丘 石) 过渡电阻(大地)为短路电流提供通道,发生了转换性相问 短路,导致主变差动保护跳闸。本次故障过程中,#2主 内;(2)高、中压侧C相CT二次出现开路或短路情况。 但是,图5显示主变高、中压侧均有C相电流,故推理 变后备保护动作信息仅显示“整组起动动作”,说明该保 护的整组元件因故障时电压、电流的波动量已达定值的 90 而起动,继电器出口准备开放,但还未达到保护动作 条件,并未出口跳闸,因此不影响本次事故分析的结论。 通过深入分析故障期间电压、电流波形和保护动作原理, 确定了故障类型,为今后系统故障后的异名相两点接地、 (2)不成立,仅推理(1)成立。为此,A、C相的分相差流 为: j 一 、 '翟 0 , +J 一…(4) (, ~ )+(j --jt ̄" ), d_ 一 ~一 (5) 由式(4)、式(5)可知,高、中压侧A相电流是产生主 变差流的直接原因,且A、C相的差流大小相等、方向相 多点接地等复杂型故障事故处理提供了解决途径。 参考文献 [1]贺家李,李永丽,董新洲,等.电力系统继电保护原理 ̄rvI3.北 京:中国电力出版社,2010 反,与录波图5一致。由此可见,校正后的c相区外故障 致使主变C相差动电流仅剩A相故障电流的影响,进而满 足动作条件。 [2]罗婉琴.一起主变差动保护误动案例的分析与对策[J].电气 技术,2014(9):1l2—115 4结束语 本次故障是在中性点非直接接地系统中由异名相两点 接地引起的。对于主变保护,一个故障点在差动保护范围 内,另一点在差动保护范围外,这两点异名相接地故障经 1_33彭榕.一起主变差动保护误动原因分析[J].电气技术,2013 (7):112—114 [4]李斌,范瑞卿,于绚,等.相位相关电流差动保护新原理Lj]. 中国电机工程学报,201l,31(7):96—101 84 l WWW.chinaot.net f中国电工网