问题研究 第34卷2016年第3期(总第183期) 台车式加热炉自动控制系统的设计与实现 樊江波于晓鹏李涌泽陈洋张咏梅 (鞍钢集团工程技术有限公司 鞍山 1 14021) 【摘要】介绍了台车式加热炉系统主要工艺流程,对台车炉计算机系统及自动控制系统的设计与实现进 行了说明,介绍了脉冲燃烧控制系统在台车炉燃烧系统的应用,实际生产运行结果显示生产的稳定性和相关产 品技术指标的改善。 【关键词】 台车式加热炉 自动控制系统脉冲燃烧 Design of Automatic Control System for Bogie Heating Furnace and Realization FAN Jiang-bo,YU Xiao—peng,LI Yong-ze,CHEN Yang,ZHANG Yong-mei (Ansteel Group Engineering&Technology Co.,Ltd.,Ansban 11402 ̄ 【Abstract】Present the main process flow of the bogie heating furnace system.Explain the design of computer and automatic control system and their realization.Introduce the application of the pulse combustion control system on the bogie furnace.The actual production result shows that the production stability and related technical indexes of product are improved. 【Key words]Bogie heating furnace,automatic control system,pulse combustion 1 引言 钢、低合金钢等钢种。 2工艺概述 台车式加热炉是一种具有室式炉膛和活动式炉 底的加热炉,一般应用在对小批量工件及厚板的热 处理加热。 某钢厂新建一座台车式热处理炉,台车面积 5.54×13.65=75.62rn2。主要用于加热普碳钢、优质碳 台车炉主要由炉体、炉门提升系统、台车和传动 机构、燃烧系统、排烟系统组成。台车炉系统的工艺 流程如图1所示。 烧 广 痂 一 嘴厂 嘴一 烧嘴I-- 烧嘴厂 一煤气总截宁 一 I.一 -t.= L._ .I一 。t_! r r r 热器 J I 烧 : 烧 : 烧 : ( 烧 : 烧 :r一 烧嘴 __—— 烧嘴l I I 1I I 口rt1 __—— 广 广一 图1台车炉系统工艺流程 (1)炉门提升系统:炉门升降采用炉侧电传动卷 扬机构,并带自锁装置。炉门两侧上、下设有导轮, 沿着导向装置上升或下降,运行平稳,启闭自如,并 装有双保险限位开关,防止炉门超行程。 一65— 第34卷2016年第3期(总第183期) (2)台车、行走机构和传动机构:台车设计为滚 柱带式行走机构,可承受重载荷,并可降低台车高度。 车速为3-9m/min,行走平稳。台车进出炉均有限位 开关,保证台车定位准确、性能安全可靠。 (3)燃烧系统:设计中台车燃烧系统是以混合煤 气为燃料,其中炉体共分布了laYJI ̄冲高速调温烧嘴, 烧I ̄JJ670kw/支,均匀交错布置在炉子两侧的底部, 保证热处理工艺的炉内温度均匀性及供热能力。全炉 温度控制分成十三段控制区,每段控制区各设—个温 l号烧嘴 2g-烧嘴 3号烧嘴 问题研究 度检测,每段烧嘴通过各段温度检测信号控制来调节 炉内供热量。台车炉烧嘴布置简图如图2所示。 3计算机系统的设计 台车炉计算机系统采用PLC系统,用于对现场 所有仪控、电控设备进行数据实时采集、处理和监控。 PLC系统由西门子公司¥7-400系列及分布式远程I, 0系统组成。其中HMI操作站包括一套操作员站、一 套工程师站,网络配置如图3所示。 4号烧嘴 5号烧嘴 6号烧嘴 7号烧嘴 8号烧嘴 9号烧嘴log-烧嘴 1 l号烧嘴 12号烧嘴 13号烧嘴 图2台车炉烧嘴布置 图3网络配置 通信网络配置主要是由工业以太网和Profibus— DP网组成两层通信网络系统。其中工业以太网主要 是完成HMI操作站与PLC设备之间的数据、信息通 信功能;操作站、工程师站、PLC之间的工业以太网通 信速率lOOMbit/s;Proifbus—DP网主要是完成PLC设 备同传动设备和远程I/O装置之间的数据、信息通信 功能。Proifbus—DP网最大通信速率可达12Mbit/s。 一根据台车炉系统相关检测及控制点数量,模块 共配置4个模拟量输入模块、1个模拟量输出模块、8 个数字量输入模块、8个数字量输出模块。 4台车炉自动控制系统的设计与实现 台车炉控制系统由基础自动化来完成整套台车 炉系统的控制。基础自动化由二部分组成,分为电 66一 第34卷2016年第3期(总第183期) 负荷状态,从而保证了烧嘴燃烧时的燃气出口速度 恒定。控制系统中热电偶测量温度,PLC采用温度调 节器及脉冲分配器,通过测量温度与实际温度的温 度偏差,按照时序分配的结果,设定烧嘴燃烧时间, 组成一个闭环温控系统,实现烧嘴的脉冲燃烧。从 问题研究 而可获得满意炉内温度场的分布,保证极高的钢板 加热质量。控制系统原理如图6所示: (1)炉温控制的设定方式:热处理炉炉温设定可 以在手动和自动两种方式下进行。手动方式:在HMI 上,手动改变各段温度调节器的设定值(SP),对各段 图6燃烧控制系统原理 炉温进行设定。自动方式:由工艺人员调用保存在 其控制流程图如图7所示。 HMI上工艺温度曲线,包括升温、降温曲线。对于不 同规格和材质的钢板,有不同的出钢温度,因此,在 不同的出钢温度下,亦对应不同的各供热区炉膛温 度。工艺人员将对应于上述不同规格和材质的理想 炉温设定值以数据库的形式,保存在仪表系统的HMI 内,工作人员根据需要,通过“工艺温度曲线”温度设 定值随时间推移而自动对各供热区炉温进行批量 设定。 (2)烧嘴燃烧状态:每个温度控制区温度检测都 是相应控制区侧墙上的热电偶来检测,同时每个烧 嘴对应一个温度PID调节器和—个脉冲控制器,根据 烧嘴燃烧状态可分为小火脉冲、小火连续、大火脉冲 和大火连续四种状态,实际生产中工作状态设定如 下所示: 1001 图7炉膛压力控制流程 温度偏差小于或等于5℃,烧嘴停止供热; 5℃<温度偏差≤20。【=,小火脉冲; 20℃<温度偏差≤3O℃,小火连续; 30℃<温度偏差≤50℃,大火脉冲; 温度偏差<50℃,大火连续。 脉冲工作模式是采用固定脉宽、固定周期加热: 脉宽通常设置为15~18s(可调),脉冲控制系统根据 温度曲线,计算目标温度与实际炉温的差值来确定 燃烧时间(即供热量),每个脉冲周期的脉宽和每个 脉冲周期内关闭时间是根据生产实际可调。 4.2.2 炉膛压力控制系统 采用前馈控制,可以保证在稳态时消除扰动的 影响,在一定程度上改善了过程系统的品质,从而减 少了因炉压波动产生吸冷风或冒火的现象发生,起 到降低氧化烧损和节约煤气的目的,满足安全生产 的需要。 4_3连锁报警 在以下情况下发生自动停炉。 混合煤气总管压力过低信号; 风机出口压力过低信号; 冷却水流量过低信号; 仪表气源故障; 助燃风机故障。 当发生自动停炉时,PLC控制系统将按照时间的 顺序,完成如下动作:总管混合煤气切断_÷氮气吹扫 一经一段延时后_+停助燃风机。 炉膛压力控制系统硬件由炉压变送器,烟道闸 板阀等构成,控制方式采用PLC前馈控制方式,通过 调节烟道闸板阀,使炉膛压力保持在一定的范围内。 一[下转第70页] 68一 第34卷2016年第3期(总第183期) 问题研究 0.205×0.5+0.021×0.5+0.012×2—0.003= 燃料由高炉煤气全转变为转炉煤气后,过量空气系 0.134m ; 数为218/181=1.2,对应炉膛出口烟气含氧量为3.5%; 因空气中氧气体积分数为21%,则需空气0.134/ 而实际运行过程中,转炉煤气并网量低于30 000 0.21=0.6381m 。 m ,与高炉煤气燃料比例低于1×2,若在全燃用高 考虑过量空气系数, 取1.105(炉膛出口烟气含 炉煤气时控制炉膛出口烟气含氧量2%,则转炉煤气 氧量按2%计算),则燃烧1m3高炉煤气需要的送风量 并网波动时,炉膛出口烟气氧量必然在2%~2.75%范 为0.6381×1.105=0.7051m3(空气),高炉煤气热值为 围内,完全可以采用定风量控制技术,仅对燃料量和 3230kJ/m3,折合燃用高炉煤气产生每GJ热量须消耗 引风机挡板进行调整,而送风系统无需调整。 空气0.7051×1000/3.23=218m3(理论须空气量为218/ 对燃用高炉煤气和转炉煤气产生烟气量进行计 1.1O5=197m )。 算,当锅炉具有相同蒸发量时,燃用转炉煤气所产生 转炉煤气成分为C050.4%,021.1%,H22.6%,其 的烟气量要较燃用高炉煤气低,相应烟道对流换热 他不可燃物质(N ,CO )45.9%。 强度降低,所需减温水量要偏小,排烟温度偏低。 燃烧化学方程式为: 因此,在运行调整时,当转炉煤气回收并网量加 2CO+O:=2C0:完全燃烧lm。CO需0.5m 0 大时,应维持风量不变,根据氧量变化情况,在主蒸 2H:+0:=2H 0完全燃烧lm H2需0.5m 0 汽参数发生变化前,采取预调节措施关小高炉煤气 结合燃料成分,完全燃烧lrn3转炉煤气理论氧气 阀门,稳定蒸汽负荷和参数,根据主蒸汽温度变化情 量为: 况可先少量加减温水,待温度不升时,应根据蒸汽温 0.504 X 0.5+0.026×0.5—0.011=0.254m。: 度逐步调小减温水至低于高炉煤气品质未改变时。 因空气中氧气体积分数为21%,则需空气0.254/ 调整参数恢复正常后,要密切注视参数变化趋 0.21=1.209 5m。。 势,当转炉煤气回收并网量减少时,随着燃料热值的 考虑过量空气系数, 取1.105(炉膛出口烟气含 降低,导致炉内燃烧减弱,此时应维持风量不变,开 氧量按2%计算),则燃烧lrn3转炉煤气需要的送风量 大下层煤气调节阀门,提高煤气量,根据主蒸汽温度 为1.209 5 X 1.105=1.336 5m3(空气),转炉煤气热值 变化先适当减少减温水,待温度不降时,逐渐增加减 为6686kJ/m3,折合燃用转炉煤气产生每GJ热量须消 温水至蒸汽负荷、温度、压力参数稳定。 耗空气1.336 5×1000/6.686=200m3(理论须空气量为 200/1.105=181m ) 5结语 通过实施定风量控制技术,提升了在转炉煤气 4定风量控制技术 并网波动时的运行调整效率,通过预调节措施稳定 从高炉煤气、转炉煤气成份及燃烧过程计算来 了系统参数,防止了参数的大幅波动,保证了蒸汽生 看,产生热量主要来自CO,产生相同热量所需风量相 产的连续安全稳定。 差很小。 (2016-01—13收稿) 在蒸汽负荷、锅炉效率、送风量不变的情况下, = 奇 ,^、 # 0; ;\ = ; \!盎 = f 蛤 # 0 !矗、蛤 睹e ; f 1_、 ; ; [上接第68页] 5结束语 参考文献 本控制系统简单可靠,造价低,自控操作水平和 【1]宁鸾风,万道春,刘文松,等.脉冲燃烧控制技术在热处 节能效果都达到国内先进水平,采用PLC控制系统 理炉上的应用fJ1.山东冶金,2008,24—25. 进行烧嘴脉冲燃烧控制,可达到最佳燃烧控制,同时 [2】王树青,乐嘉谦.自动化与仪表工程师手州M】.北京:化 使热效率提高,大大降低能耗,温度偏差≤±5℃,达 学工业出版社。2010:463—464. 到工艺燃烧要求。同时减少了氮氧化合物的生成, 【3】程志庭,顾志芳.脉冲燃烧控制在台车式热处理炉上的 应用fJ】.工业加热,2005,65—66. 从而提高了产品质量。 (2016-04-11收稿) 一70一