掘进机跟机电缆自移拖缆装置的革新 马志强 高智强 侯利飞 (同煤大唐塔山煤矿有限公司,山西大同0;57001) 摘 要:塔山煤矿公司机掘巷道现使用S-200掘进机组,炮掘巷道现使用zMc75 ̄煤机,掘进装载机械化程度达到了 1 00%。随着掘进装载机械化程度的提高,造成掘进机和装煤机跟机电缆管理难度大,常出现电缆受挤压和拖地现象, 导致电绳易损坏,加大了检修时间,降低了生产效率,同时也给安全生产带来隐惠。 关键词:原因;调查;理念;功能;革新;效益 DOI:1 0.5969/J.issn.1 671—6396.201 O.24.01 9 掘进机跟机电缆自移拖缆装置是机电技术中的一项重 绳端调节钢丝绳丝扣松弛度不灵活等问题。经过反复论证和 要革新,是煤矿安全质量标准化建设的一项基础工作,是 实践,最终进行了以下革新。 煤矿向着安全、优质、高效、环保的方向发展中的一项重 (1)电缆吊钩死板起不到自移目的。固定电缆吊钩由 要举措,它不仅代表着煤矿工作由粗放式管理向精细化管 原来的钢钩吊钩革新成滑轮吊钩,不仅减少了吊钩与钢丝绳 理的转变,更推动着煤矿安全质量标准化工作健康发展。 的摩擦阻力,使拖缆段电缆随着机组的移动能伸缩自如,更 l 立项原因 延长了吊钩的使用寿命,使跟机电缆自移操作灵活自如。 掘进机和装煤机在生产过程中需要不断移动,造成跟 』 1 机电缆管理难度大,常出现电缆受挤压和拖地现象,导致 、 电缆易损坏,加大了检修时间,降低了生产效率,同时也 给安全生产带来隐患。 2 现状调查 酗 (1)目前个别掘进巷道机组电缆设专人看管,无形 中增加了劳动力的投入。 (2)当跟机电缆出现事故时, 3阵橱期滑靴 网L J 1 7L●__1J 不仅影响了安全生产,还增加了检修时间。 (3)个别队 组开始根据巷道实际情况制作使用跟机自移拖缆装置,但 多数装置不成熟,设计不过关,使用效果相对较差,还需 日面 改进。 3 设计理念 根据塔山煤矿掘进巷道的实际情况,设计一种具备易 操作、适用性强、能自动收缩和移动功能,同时不用专人 看管的掘进机跟机电缆自移拖缆装置,起到减少劳动人员 电缆吊钩革新示意图 投入,杜绝跟机电缆事故的效果,达到安全质量标准化精 细化管理要求,实现掘进工作面高产、高效的健康发展。 4 主要功能 (1)电缆能自动跟机收缩和移动,不用专人看管。 (2)电缆距地有一定高度,收缩过程不会出现拖地现 象。(3)钢丝绳主架一端留有活扣,能适当调节钢丝绳 松弛度;钢丝绳与机组跑道一端固定牢固,并保持一定距 离。(4)适用S-200掘进机组和ZMC75装煤机,同时适用 各类掘进巷道。 (5)制作成本低廉,外型美观大方。 5 革新过程 掘进机跟机电缆自移拖缆装置经过初期制作现场实践 后,出现电缆吊钩死板起不到自移目的,机组跑道尾端钢 丝绳磨断现象,钢丝绳拖缆架不稳定,拖缆架上固定钢丝 机组跑道尾端钢丝绳单面固定轮革新示意图 收稿日期:2010—07—15修回日期:2010—08—09 作者简介:马志强(1976一),男,山西怀仁籍,考核员。 39 中国西部科技 2010年08月(下旬)第09卷第24期总第221期 (2)机组跑道尾端钢丝绳固定处由于机组二运的移 动,容易出现钢丝绳磨断现象。针对这一问题,一是将尾 部固定绳扣的端部,由原来的上侧固定调整到侧面固定, (5)为使掘进机跟机电缆自移拖缆装置达N#I-型美观 大方的效果,整个制作架全部用天蓝色漆粉刷。 (6)制作材料:钢丝绳、10#槽钢、10mm钢板、3X 二是将原先的固定绳扣更换成单面固定轮固定,三是将拖 缆抱箍适当加长,使二运固定轮与固定端保持一定距离, 减小钢丝绳的拉力,同时加长的抱箍起到阻车器的作用, 并有效防止机组走机时受绳牵引落道的现象发生。 30ram扁铁、3件钢制滑靴、l0件尼龙滑靴、 32mm螺丝,保 证了制作材料的成本低廉,减小了投资成本,利于队组取 材制作。 掘进机跟机电缆自移拖缆装置现场效果围 掘进机跟机电缆自移拖缆装置经过多次技术革新、现 场实践,已起到了易操作、适用性强、能自动收缩和移动 的作用,同时减少了劳动人员的投入,杜绝了跟机电缆事 故的发生,实现了掘进工作面高产、高效,为矿井安全质 量标准化精细化管理打下了扎实的基础。 6 社会经济效益 。。rI ’f T -r 夹板 T lA T—— (1)降低机组电缆事故,延长了电缆使用寿命。按全 公司8个掘进工作面计算,每月平均可减少事故发生5起, 平均每2起事故就得更换一根电缆(按一根截面积为50mm 的 滑轮架2 拖缆架和涨紧全丝扣螺丝示意图 屏蔽跟机电缆长40m,每千米24.8万元计算),每根电缆市 场售价约9920元,每月共计节省约19.84万元,每年可节省 约238.08万元。 (3)钢丝绳拖缆架不稳定,影响跟机电缆随机自移。 根据三角形具有稳定性的作用,将原先单柱拖缆架全部革 新成槽钢制做的三角形拖缆架,同时将固定抱箍更换为上 下四眼钢板穿螺丝固定,有效的增强了掘进机跟机电缆自 移拖缆装置的稳固性,使跟机电缆随机自移更具有灵活 (2)减少维护电缆人员的投入和看电缆人员的投入。 按全公司8个掘进工作面计算,每人每天每工100元计算, 一个月可节省2.4万元,一年可节省28.8万元。 (3)实现了掘进工作面高产、高效生产。按全公司 性、可操作性。 (4)拖缆架上固定钢丝绳端丝扣调节钢丝绳松弛度不 灵活。拖缆架固定钢丝绳端原先为死扣或半丝扣螺丝,经 过论证后更换成全丝扣涨紧螺丝,并在螺丝表面上液压 8个掘进工作面计算,每个工作面每月可减少电缆事故影响 时间为l2小时,机掘巷道可增加进尺约8m,炮掘巷道可增 加进尺约3.6m,全月可增加进尺约92.8m,全年可增加进尺 约1113.6m。 油,焊接在三角形拖缆架上。经过一段时间的运行,全丝 扣涨紧螺丝使调节钢丝绳的间距增大,能很方便的调节钢 参考文献: [1]张长喜.矿Il』安全技术[M].煤炭工业出版社,2005. [2]骆林.煤矿安全规程[ .煤炭工业出版社,2010. 丝绳的松弛度,不仅及时的解决了由于钢丝绳松懈造成跟 机电缆拖地的现象,更易于调节钢丝绳的平衡和滑轮的移 动,操作起来更加方便、灵活。 掘 进 机 拖 缆 装 置 不 意 图 40