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0048.水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

1 概况 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB78-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 表1 废水水质情况 COD cr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) 项目 洗米废水 2 工程特点和设计方案 2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧1100~1500 400~600 150~200 池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 3 工艺设计 3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 3.2 主要构筑物和工艺设备 主要构筑物见表2,主要工艺设备见表3。 表2 主要构筑物及设备一览表 名称 型号、主要尺寸 备注 序号 钢砼4×1.5×2m 1 沉淀池 HRT=2h 2 水解酸化池 SBR反应池 鼓风机房 钢砼4×5×2m HRT=2d 3 钢砼 2.5 ×2.5 运行周期12h,其中进水2h,曝气4~×4.5m 8h,沉淀2h,排水1h 4 利用原车间 表3 主要工艺设备一览表 序号 1 污水泵 50WQ15-15-1.5 2台 ZBK-A可变微孔曝50气器 个 名称 规格 数量 备注 2 曝气头 3 罗茨风机 TSB-50 2台 Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 4 5 4 处理效果 止回阀 H44T 球阀 DN150 2个 7个 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 表4 废水水质检测结果 水质指标 进水 出水 1500 56 500 18 140 8 COD cr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) 注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 5 讨论 5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。

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