第2O卷第10期 2O11年1()月 中 国 矿 业 CHINA MINING MAGAZINE Vo1.20.NO.10 Oct. 201】 东鞍山难选铁矿石中菱铁矿的综合利用试验研究 Mahamadou A Traore ,印万忠 ,马英强 ,卢冀伟。,冀秀荣 (1.东北大学,辽宁沈阳110819;2.广东省矿产应用研究所,广东韶关512026) 摘要:分步浮选法成功解决了东鞍山含菱铁矿铁矿石的分选。本文针对分选出的含菱铁矿中矿, 进行了中性焙烧一返回分步浮选的试验研究。通过优化浮选药剂制度,获得了精矿品位为67.8O 、回收 率为73.98 、尾矿品位为2o.73 、回收率为26.O2 良好结果,并用SEM探讨了其对赤铁矿浮选过 程的影响。 关键词:菱铁矿;赤铁矿;难选铁矿石;中性焙烧;SEM 中图分类号:TD98l 文献标识码:B 文章编号:1004—4051(2011)10 0070—05 Research on comprehensive utilization of Siderite from Donganshan refractory Iron Ore Mahamadou A Traore ,YIN Wan-zhong ,MA Ying qiang ,LU Ji—wei。,jI Xiu-rong (1.Northeastern University,Shenyang 1 1 08 1 9,China; 2.Guangdong Institute of Application for Mineral Resources,Shaoguan 512026,China) Abstract:The step by step flotation process has successfully solved refractory iron ore from Dong ans han,containing siderite.The paper studied on the siderite middlings separated from the iron ore by neutral roasting,then returned the roasted ore tO the second step for hematite flotation.By means of optimization of reagent system,the iron concentrate with iron grade and iron recovery of 60.31 ,87.49 and SEM was adapted to study influence on hematite flotation. Key words:Siderite;Hematite;refractory Iron()re;neutral roasting;SEM was obtained 菱铁矿在自然界中广泛存在,其化学式为Fe— CO。,属于方解石族的矿物,铁的理论品位为 菱铁矿分选出,第二步为常规的赤铁矿反浮选, 从而使得该类矿石得到了合理的利用。为了更大 程度的使该类矿石中的铁矿物得到回收,其第一 步得到的含菱铁矿中矿含铁品位较高,也具有回 收价值,因此对该产品进行了系列试验研究,取 得了显著的成果。其中磁化焙烧后,最终精矿品 位为60.31 ,回收率为87.49 ,尾矿平均品位 为11.74 ,回收率为12.51 l4]。 48.2 。在陕西、甘肃、贵州等地都有很大储量, 其中陕西柞水县大西沟储量达3.02亿t[1]。回收利 用这类矿石,目前最典型的方法为焙烧一磁选。而 东鞍山烧结厂为我国处理红铁矿矿石的大型选厂 之一,其铁矿矿石类型复杂,矿物种类多。近几 年的生产实践表明,随着开采深度的增加,矿石 中菱铁矿的含量逐渐增多,菱铁矿的存在会恶化 赤铁矿的浮选过程。为此,东北大学矿物加工工 程所对该矿石进行了系统的研究,提出了分步浮 选流程,见图1l_2 ]。即第一步在中性条件下,将 菱铁 收稿日期:2Ol】一O4—25 基金资助:教育部新教师基金(200801451104);高校基本科 研业务专项资金团队经费资助(N090101001) 作者简介:Mahamadou A Traore(1976一),男,东北大学留学博士研 究生。 通讯作者:马英强,男,东北大学博士研究生,E—mail: 252705528@qq.corn。 尾矿 图1分步浮选流程 第10期 Mah m d。u A Traore,等:东鞍山难选铁矿石中菱铁矿的综合利用试验研究 71 本文从烧结厂的生产实际以及更紧密的与选 厂工艺流程结合,对该产品进行了中性焙烧,焙 烧矿返回分步浮选第二步赤铁矿反浮选的试验研 究,优化了药剂制度,研究了焙烧矿对赤铁矿浮 选的影响,最终取得了精矿品位为67.80 ,回收 率为73.98 良好的试验结果,实现了对该矿石中 铁矿物的综合回收,也为该类矿石的工业生产提 供了理论依据。 1试验 1.1试验原料 试验原料是由东鞍山混磁精(一0.074 mm占 92.8%)采用分步浮选法,在特定的条件下,采 用实验室型连续浮选机浮选得到的。其后经低温 烘干、混匀、缩分后,分别制备了化学分析试样 和选矿试验用样,其中选矿试验用样每份25g。其 矿样的制备流程见图2,X射线衍射见图3,其化 学多元素分析和物相分析结果见表l和表2。 混磁精 咖咖咖咖 咖 矗咖 含菱铁矿中矿 赤铁矿中矿 (第二步浮选) (d.)分步浮选第・步浮选流程 含菱铁矿中矿矿样 试验样1 试验样2 备样 (b)菱铁矿矿样混匀缩分流程 图2含菱铁矿中矿矿样制备流程 表1 菱铁矿试样的化学多分析结果 组分TFe FeO SlOe Alzo3 CaO MgO S P 从表1可知,采用分步浮选得到的产品TFe 37.66%,FeO 20.60 ,SiO 29.59 ,S和P有 害元素含量较低。表2的结果表明,该中矿中Fe— CO。含量为9.42 ,硅酸铁的含量为l4.62%,它 照 提 ☆.绿泥石;★.菱铁矿;●.铁白云石;口.石英;■.赤铁矿 图3 菱铁矿试样的XRD图谱 的存在会对中矿的利用带来严重影响。图3表明, 主要含铁矿物为菱铁矿、赤铁矿、铁白云石,脉 石矿物主要为石英、绿泥石等,与混磁精矿样的 分析结果一致 ]。 1.2试验过程与检测 焙烧采用的是10-10型箱式电阻焙烧炉;浮选 采用的是XFDⅢ实验室用单槽浮选机,容积为 0.5 L,转速0~2600 r/min。具体试验过程:将从 单位质量混磁精矿中分离出的含菱铁矿中矿进行 中性焙烧后,返回第二步赤铁矿反浮选中。分别 考查了焙烧温度、焙烧时间和浮选药剂对其浮选 的影响。 X射线衍射采用的是荷兰帕纳科公司生产的 PW3040/6o型X Perd Pro多晶x射线仪,衍射角 范围5。<20%90。,扫描速率7。/s。扫描电镜采用 的是日本日立公司生产的S一3400N扫描电镜,放 大倍数为5~300000倍,加速电压为0.5kV~ 3OkV(10V步进可变)。分辨率:二次电子像 3 nm,背反射电子像4 nm;附件为能量散射谱仪 (EDS);EDS指标:能量分辨率14 eV,微区分析 小范围<1 m。 2结果与讨论 2.1焙烧温度和时间试验 焙烧产生的物相因焙烧条件不同而异,采用 单因素法对含菱铁矿中矿考查了焙烧温度和时间, 所得焙烧矿加到第二步赤铁矿浮选中研究对其影 响。浮选条件为:pH 11.5、淀粉用量为800 g/t、 CaO用量为800 g/t和KS—II用量为1200 g/t,浮 选时间为5 min,试验结果见图4和图5。 从图4和图5的结果得知,焙烧条件对第二步 赤铁矿的浮选有着显著的影响。随着焙烧温度升高 或者焙烧时间越长,精矿品位和回收率均呈现先增 加后降低,且温度越高、时间越长,精矿回收率急 剧下降,原因可能是过焙烧而产生氧化亚铁或富氏 中国矿业 体,黏附在赤铁矿表面降低了其可浮性。从而确定 最佳焙烧温度为750 ̄C,最佳焙烧时问为15rain。 第2O卷 活化剂为CaO,捕收剂为脂肪酸,在强碱性条件下 浮选石英等脉石矿物。东鞍山烧结厂结合矿石的特 性,自发研制了适应性强的KS系列的捕收剂 。 本文采用的是K Ⅱ作为捕收剂。采用单因素法确定 药剂最佳用量。试验结果分别见图6~8。 淀粉是赤铁矿典型的有机抑制剂,在铁矿物 静 直 浮选实践中广泛应用。主要靠静电力、氢键以及 淀粉链的“挤压效应”对矿物起到抑制l7【。适宜的 淀粉用量,才能对铁矿物起到良好的抑制效果。 从图6的结果可知,随着的淀粉用量的增加,精矿 焙烧温度, 品位和回收率呈增加后下降趋势,尾矿呈降低后 升高趋势。说明随着淀粉用量的增加,对脉石矿 物也产生了抑制作用。对比试验结果,当淀粉用 量850 g/t时,浮选指标较好,精矿品位64.98 , 鼹 如犍 ∞弘 回收率为67.85 ,尾矿品位25.33 。因此,确 图4焙烧温度对浮选结果的影响 ∞船 定淀粉的用量为850 g/t。 研究表明,纯的石英是不能被脂肪酸类或其 婚 回 他阴离子捕收剂捕收的,但添加一些金属离子 Ca 、Mg 等后,可以活化石英。尤其是在高碱 度的环境下,石英表面的负电位很高,可以强烈 吸附这些金属阳离子。在反浮选工艺中,常用氧 化钙或氯化钙,活化石英而实现浮选。图7的结果 显示,氧化钙用量的增加,精矿品位呈下降趋势, 图5 焙烧时间对浮选结果的影响 回收率呈升高的趋势,尾矿品位也在升高,由于 氧化钙过量对铁矿物也起到了活化作用。在氧化 2.2浮选条件试验 针对赤铁矿浮选,目前大多选厂常用的为阴离 钙用量为800 g/t时,浮选指标较佳,精矿品位为 63.56 ,回收率为66.90 ,尾矿品位为 33.10 。因此,确定氧化钙的用量为800 g/t。 子反浮选工艺。常用的浮选药剂:抑制剂为淀粉, 65 ^f) 55 f) 芝 4S 40 5 3() 25 图6淀粉用量试验结果 图7氧化钙用量试验结果 图8 Ks_Ⅱ用量试验结果 KS一Ⅱ是一种具有多功能的复合型阴离子捕收 剂,属于脂肪酸类捕收剂,含有氨基、羧基和磺 35.75 增至43.08 。对比结果,确定KS一Ⅱ用 量为1000 g/t,此时精矿品位为65.9O ,回收率 为64.25 ,尾矿品位为35.75 。 酸基多个捕收基团,选择性能较好l6]。从图8结果 可知,精矿回收率随着KS-Ⅱ用量的增加在下降, 而精矿品位变化不大,尾矿品位呈现增高趋势。 当KS一Ⅱ用量由1000 g/t增至1400 g/t时,精矿 2.3开路试验 在上述确定的最佳中性焙烧和浮选条件下, 即焙烧温度5O℃、焙烧时间为15 rain,浮选pH一 11.5、淀粉用量850 g/t、CaO用量800 g/t和KS一 的回收率从64.25 降至53.05 ,尾矿品位从