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龙江水电站双曲拱坝混凝土施工温控措施

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工程施工 东北水利水电 2013年第3期 [文章编号]1002—0624(2013)03—0016—03 龙江水电站双曲拱坝混凝土施工温控措施 李永生 (云南龙江水利枢纽开发有限公司,云南潞西678400) [摘要]对于大体积混凝土施工,水泥水化热是引起混凝土内部温度变化。而导致混凝土裂缝 产生的主要原因。为了防止产生温度裂缝,龙江水电站双曲拱坝混凝土施工的温控,着重从选 择混凝土原材料、优化混凝土配合比、降低混凝土浇筑温度、降低混凝土的水化热温升、降低 坝体内外温差、表面保护等方面采取了一系列措施,达到了设计温控要求。 [关键词]双曲拱坝;混凝土;温控措施;龙江水电站 [中图分类号]TV642.4+2 [文献标识码]A 1工程概述 表1气象站气温特征值统计表 ℃ 龙江水电站枢纽工程是以发电、防洪为主,兼顾灌溉、 水产养殖、供水及改善环境、发展旅游等综合性水利枢纽 工程。水库总库容12.17x10s ,电站总装机容量240 MW。工程规模为大(1)型,工程等级为I等。 枢纽由混凝土双曲拱坝、坝身泄洪表孔、放水深孔、坝 下消能塘及引水发电系统组成。混凝土拱坝坝顶高程 875.O0 m,最大坝高110 m,拱冠梁底宽23.01 m,最大拱端 厚度27.84 m,坝顶中心线弧长389.8 11_1。大坝不设纵缝,横 缝间距一般为16~20 rn,共26个坝段。 浇筑分层形式为基础约束区浇筑层厚1.5 ̄2.0 m,非基 础约束区浇筑层厚3 m。大坝混凝土总方量约为58x10 m]。 根据气象站资料统计,坝址多年平均气温19.5℃,极 端最高气温36.2℃,极端最低气温一0.6℃。流域内多西南 风,最大风速为15.7 m/s,相应风向为西风。坝址区气象条 件见表1。 高程/m 封拱温/'13 2设计温控指标 1)根据龙江的实际情况,坝体的封拱温度见表2。坝 基回填混凝土基础封拱温度18 ̄C 2)坝体混凝土允许最高温度。根据龙江坝体混凝土特 性,其混凝土基础允许温差及允许最高温度见表3、表4。 3)混凝土浇筑温度。各坝段各月设计要求浇筑温度见 表5。5—9月是控制浇筑温度的重点时段,因此必须采取 一系列的温控措施,降低混凝土出机口温度及浇筑温度, ・】6・ 2013年第3期 表3基础允许温差标准 东北水利水电 工程施工 表6水泥物理力学性能化学分析试验结果 脓嫩 蹩 上登4 热 348 獬) ̄>250 l ,她 抗/折^ 破 水化‘ 热 一 3 d 28 d 3 d 28 d 3 d 7 d 3啦刽 撕 51A 0≥425 &8 。 10m 扔4.9 < ̄293删 附近缺少粉煤灰的供应,需选用其它掺合料来满足工程的 需要。通过市场调研,龙陵江腾火山灰和腾冲华辉火山灰 的生产能力、品质等均满足要求,考虑到运距,最终采用龙 部位 区域 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 静 t 20.…川 .加20.柏zo-s ts ∞ ∞ s.加 控制坝体混凝土温度在设计范围内。 3混凝土施工温控措施 3.1选择混凝土原材料 3.1.1水泥 水泥是混凝土的主要成分,同时也是混凝土温度变化 的主要因素,在满足结构要求的情况下应尽量选用水化热 较低的水泥。通过对资质较高、生产规模较大的红河外I开 远水泥厂、昆明水泥厂、大理滇西水泥厂对比,其生产能 力、品质等均满足要求,考虑到运距,最终采用云南大理滇 西水泥厂生产的上登牌中热硅酸盐水泥(p.MH42.5)。上登 42.5中热水泥各项指标满足规范要求,其MgO含量达到 了4.5%一5.O%的范围,具有显著的延迟微膨胀性能,可有效 地补偿混凝土收缩,提高混凝土的抗裂性,且3 d和7 d的 水化热明显低于国家标准的规定,有利于削减混凝土的水 化热温升。水泥物理力学性能、化学分析试验结果表6。 3.1.2掺合料 采用掺合料是降低水泥用量的一个重要措施,不但可 以节约水泥还可以减少水化热。因技术成熟、后期强度增 长较大等因素,粉煤灰是首选的掺合料。但由于龙江工程 陵江腾火山灰。江腾火山灰细度、需水量比及烧失量满足 规范要求,掺用量可达25%。 3.2优化混凝土配合比 在施工条件允许的范围内,使用大级配和低塌落度混 凝土,可以减少水泥用量。试验表明:在水胶比相同的条件 下,Ⅳ级配混凝土比Ⅲ级配混凝土减少水泥用量12.2%;塌 落度5~7 cm的混凝土比7 ̄9 cm的混凝土减少水泥用量 约8 kg/m3。考虑到该工程混凝土拌合站位于大坝上游约 2.0 km处,混凝土水平运输采用自卸车,垂直运输采用缆 机,仓面面积120—550 rn2,浇筑层厚1.5 ̄3.0 m,因此,尽量 采用Ⅳ级配混凝土,混凝土浇筑基本采用5 ̄7 cm的塌落 度。龙江水电站大坝混凝土施工主要配合比见表7。 表7龙江水电站大坝混凝土施工主要配合比 攀i 棼 永木冕灿 i} }珊 4 ̄f0 t/I=o.=棚  I50 ——峰5Ii_c 曼 m 注:1)水泥采用42.5中热水泥,天然骨料,河砂细度模 数2.6±O.2,细度模数每增减0.2,砂率相应增减1%;2)混 凝土坍落度每增减1 cm,用水量相应增减2 kg/m3。 3.3降低混凝土浇筑温度 1)降低料仓骨料温度。成品骨料堆放场地骨料的堆高 最低为6 m,储备充分,一般骨料储量满足4 d的混凝土浇 筑需要,并通过地弄取料。 2)调节料仓内的粗骨料预冷采用风冷。根据浇筑情 况。提前12 h进行骨料预冷。 3)为防止骨料温度回升,骨料从预冷仓到拌合楼,皮 带机运输安装遮阳板。 4)混凝土拌合时,采用加片冰、加制冷水,以降低混凝 土出机口温度。根据浇筑情况,每立方米混凝土加冰10 kg ・17・ 工程施工 东北水利水电 2013年第3期 片冰可降低混凝土出机口温度1.o-1.3℃,混凝土拌合时, 最大加冰量40 kg,混凝土出机口温度即可满足要求。 5)减少混凝土的温度回升。运输混凝土的自卸车,其 顶部加设活动式遮阳棚,自卸车装满料出楼前,人工将遮 阳棚拉好,防止阳光直射,侧面安装保温隔热板;混凝土浇 筑时,基础约束区浇筑层厚按1.5 m控制,非约束区按3.0 m控制,浇筑采用台阶法,仓内配置平仓机,加快混凝土覆 盖速度,浇筑过程中,当气温高于23℃时,采用喷雾机喷 雾,仓面面积在400 m2以下使用两台喷雾机,仓面面积在 400 m2以上使用3台喷雾机,使用喷雾机后,能使混凝土 浇筑仓面形成小气候区,比外界大气温度低3~5℃。部分 坝段混凝土人仓温度和浇筑温度见表8。 表8部分坝段混凝土入仓温度浇筑温度统计袁 3.4降低混凝土的水化热温升、降低坝体内外温差 坝体内部冷却水管采用 25 rnn2钢管(基础灌浆区) 或+32 rnln聚乙烯塑料管(ez管),冷却水管在坝内按蛇形 布置,坝内冷却水管间距:钢管,基础约束区为1.5 mx1.5 m(水管间距);PE管,基础约束区为1.5 m(浇筑层厚)×1.0 m(水管间距)。 初期通水采用6 ̄8℃制冷水,通水流量不小于18 L/ rnjn,在混凝土浇筑收仓后12 h内开始进行。中期通水采用 江水,水管通水流量20~25 L/min,保证每月通水时间不少 于600 h,总通水时间一般为1.5~2.5月,以混凝土坝体温 度达到20~22℃为准。后期通水采用制冷水,水温为6-10 cC,通水时间3O~40 d,通水时间以坝体达到灌浆温度为 ・ 18・ 准。根据测温资料分析,采用6-8℃制冷水冷却,混凝土平 均日降温幅度为0.35℃左右。 3.5表面保护 一般在混凝土收仓后12~18 h内即开始流水或洒水 养护,连续养护时间一般不少于28 d。永久暴露面采用 +25 mlTl的塑料管长期流水养护,通水量为15 L/rain左 右,拆模后即开始流水养护。左右两侧使用的键槽模板,进 行小流量的水喷洒或人工洒水养护。水平仓面的养护,在 混凝土收仓12 ̄1 8 h后即可进行人工洒水养护,使仓面保 持湿润、不干燥的状态,养护时间直至下一仓浇筑为止。 4大坝温度控制监测分析 施工期间,坝体温度计是随着坝体混凝土浇筑而埋设 的,1O,14,17号坝段均埋设了坝体温度计。根据监测成果 分析表明:混凝土浇筑初期,由于混凝土水化热的作用,混 凝土初期温度偏高。然后,随着混凝土水化热的消散,温度 逐渐降低,埋设在上、下游表面附近的混凝土温度测值下 降较快,而埋深较深的温度计测值下降较慢,符合混凝土 \ 跟 温度变化的一般规律。1o号坝段坝体温度结果见图1。 图1 lO号坝段坝体温度监测结果 5结语 下闸蓄水前,坝体裂缝检查,未发现危害性裂缝。下闸 蓄水后,挡水建筑物运行良好,说明龙江水电站双曲拱坝 混凝土高温季节施工温控措施是到位的,温控结果满足设 计要求。同时,在施工过程中,应成立混凝土温控管理小 组,加强温控监测、资料收集和分析,并根据实际情况及时 进行调整,是混凝土温控目的实现的重要措施。 通过龙江水电站双曲拱坝混凝土高温季节施工,在原 材料选择、出机口温度、浇筑温度以及坝体内部温度控制等 方面取得了一定的经验值,值得在该地区类似工程中推广。 [收稿日期】2012—12—28 

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