您好,欢迎来到华佗小知识。
搜索
您的当前位置:首页火力发电厂轴加和多级水封系统应用研究

火力发电厂轴加和多级水封系统应用研究

来源:华佗小知识
2016年第14期 (总第365期) 中{鞠高新技末余业 I H T“^Hf tfc “!£ {‘f NO.14.2016 (CumulativetyNO.365) 火力发电厂轴加和多级水封系统应用研究 李秀江 (大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂,河北张家口075311) 摘要:文章通过对轴封加热器及多级水封原理和200MW机组轴封加热器及多级水封异常实例处理过程的分 析,阐述了轴封加热器及多级水封工作异常的主要危害和成因,在机组运行中发现轴封加热器及多级水封异 常时要综合考虑分析判断异常原因,有针对性地进行处理。 关键词:火力发电厂;轴封加热器;多级水封系统;汽轮机;疏水装置 文献标识码:A 中图分类号:TK223 文章编号:1009—2374(2016)14—0043—02 DOI:10.13535 ̄.cnki,11—4406/n.2016.14.022 l概述 火力发电厂轴封加热器多级水封是汽轮机轴封加热 器的一种疏水装置,汽轮机组的轴加疏水系统一般分为 水封式和低位水箱式,水封式又分为多级和单级水封, 多级水封作用:维持轴加疏水水位,保护真空,一 旦多级水封里的水灌满后,它的水位是基本维持不变 的。多级水封就是增大疏水回水的阻力,从理论上说,轴 封加热器疏水经过多级水封然后再有一定的高度回到凝汽 器汽侧,流动阻力加上高差刚好等于凝汽器的真空,这时 候就是最正常的工况。但事实上工况经常在变,凝汽器 的真空也不是一成不变的,所以多级水封一般很容易造成 两个结果:一是回水不畅(流动阻力大时);二是漏真空 低位水箱式分为疏水式和内浮球式。本文就轴封加热器 采用多级水封系统出现的问题及应对措施进行探讨。 2轴封加热器及多级水封系统原理介绍 轴封加热器的作用是:利用轴封蒸汽的回汽加热凝 结水,减少热损失。工作过程如图1所示,轴封末档回 汽进入#2轴加加热凝结水,#2轴封加热器的疏水通过多 级水封进入凝汽器,由于凝汽器是负压工作状态,这就 要求多级水封具有既能够使疏水顺利进入凝汽器,又不 能漏入空气的功能。轴封加热器在运行时处于微负压状 态,压力大约在--6kPa左右,与凝汽器真空压差约lOm水 (回水阻力小时)。多级水封并不是只能通过水才能通过 汽,凝汽器真空太高了把回水拉空就会有空气进入凝汽 器,也自然就会造成凝汽器真空下降。 使用多级水封作为加热器疏水装置有如下优点:没 有机械传动,无磨损、无卡涩;没有电气元件,不需调 试,不耗电;结构简单、维护方便。使用多级水封作为  柱,多级水封在工作时必须产生高于lOm水柱的阻力方可 加热器疏水装置的缺点是:停机后水封管内残留积水, 既保证疏水畅通,又能阻止空气漏入。轴封加热器至凝 易造成金属锈蚀,影响再次启动时凝结水的品质。汽器多级水封一般为4级水封,每级水封筒高约3m,多级 水封结构的分析如图2所示。 长期运行实践表明,多级水封疏水方式简单、可 靠、免操作、免维护。与电动、气动或浮子式水位调节 装置相比,非常适合用于对可靠性要求很高、压差不大 的轴加疏水系统。 3轴封加热器多级水封系统常见问题 3.1 水封破坏机组漏真空 多级水封管失水时,轴封加热器的汽侧就直接与凝 汽器相通,由于轴封加热器汽侧通过轴抽风机与大气直 接相通,将会造成机组真空急剧下降,处理不当将导致 机组停机。 多级水封一般安装的环境比较潮湿,水封管容易发 生腐蚀,当多级水封管由于腐蚀、砂眼等原因发生泄漏 时也可能造成凝汽器真空下降或者在做真空严密性试验 时造成漏气率偏高,影响机组经济性。 3.2 多级水封疏水不畅造成轴封加热器水位异常升高 由于多级水封出口阀门故障或者调整不当可能造成 轴封加热器疏水不畅,造成轴封加热器水位异常升高; 多级水封内部发生气塞、水塞造成轴封加热器疏水不 图2 畅,导致轴封加热器水位异常升高现象发生。另外,轴 一43— 抽风机工作异常、轴封加热器泄漏等也可能导致轴封加 热器水位出现异常变化。 轴封加热器水位异常升高甚至满水会造成轴封回汽 能;根据轴抽风机运行情况及#2轴封加热器压力分析, 不可能发生轴抽风机出力异常增大造成#2轴封加热器汽 侧压力太低无法把疏水排入凝汽器的情况。 不能被充分用来加热凝结水,大部分直接由轴抽风机排 出,从而降低机组经济性。同时大量汽水由轴抽风机排 出也增加了轴抽风机耗电量,使发电厂厂用电率升高, 严重时可能烧毁轴抽风机电机。 通过排除法,现在基本确定导致#2轴封加热器水位 维持在高限运行,疏水不畅疏水温度偏低的原因为多级 水封内部异物堵塞或者有气塞或水塞现象。 要使疏水通畅可以从两个方面考虑解决办法:一是 降低多级水封处的疏水阻力,如图1所示适当开启多级 水封入口门,正常运行时这三个阀门是关闭的,使#2轴 封加热器疏水少通过部分多级水封管,达到降低多级水 封处疏水阻力的目的;二是想办法提高#2轴封加热器汽 侧压力,从而达到打通多级水封通路的目的,使轴封加 4轴封加热器多级水封系统异常实例分析 4.1设备概况 河北张家口某电厂#3机组,额定容量为200MW,通流 部分改造后额定容量为210MW,汽轮机系东方汽轮机厂制 造,为超高压、三缸三排汽、单轴一次中间再热、凝汽 式汽轮机(型号:N200—12.7/535/535),1988年1月24 日投产。1997年机组大修时,进行通流部分改造。凝结 器背压设计值为5.19kPa。 4.2异常现象 2 ol3年1O月该厂#3机组大修完毕,机组启动后#2轴 封加热器水位一直维持高限(450mm)运行(正常水位应 在120mm左右),轴抽风机出口有大量汽水排出,轴封加 热器疏水至凝汽器出口温度只有32℃~38℃,正常温度 应该在68℃~75℃。 4.3原因分析 通过对#2轴封加热器系统分析,认为造成#2轴封加 热器水位高限运行的原因主要有以下六点: 4.3.1 轴封加热器疏水至凝汽器疏水手动门开度小 或者门芯脱落失灵,过水量小导致轴封加热器水位上升。 4.3.2考虑到机组大修时,对汽轮机轴封进行了大 修,所以也把轴封排汽量加大,凝结的疏水量增加,导 致轴封加热器水位上升列为原因之一。 4.3.3轴封加热器排管泄漏,水侧除盐水漏入汽 侧,导致轴封加热器水位上升。 4.3.4轴封加热器多级水封内部异物堵塞或者有气 塞或者水塞现象,造成疏水不畅,导致轴封加热器水位 上升。 4.3.5轴抽风机出力异常增大,导致轴封加热器内 部压力下降,造成轴封加热器疏水不能顺畅排入凝汽器。 4.3.6轴封加热器水侧旁路门开度较平时小,轴封 加热器过负荷。 4.4处理经过 出现异常以后首先采取的措施就是开大轴封加热器 疏水至凝汽器疏水手动门,但是没有效果,检修人员检 查该阀门无异常;然后适当开大轴封加热器水侧旁路门开 度,以降低轴封加热器负荷,水位仍然没有下降趋势。 通过分析#2轴封加热器水位能维持在高限运行,但 是并没有满水,轴抽风机也可以正常运行,基本排除了 轴封加热器泄漏的可能;根据大修前后轴封压力和轴封 供、排汽调整门开度对比没有发现异常变化,基本排除 了轴封排汽量大导致#2轴封加热器水位在高限运行的可 一44一 热器疏水能够顺畅排入凝汽器。在实际操作中采取了逐 渐关小运行轴抽风机入口门的办法,以达到降低轴抽风 机出力提高#2轴封加热器汽侧压力的目的,当运行轴抽 风机入口门关至5圈后,#2轴封加热器水位开始下降, #2轴封加热器疏水出口至凝汽器疏水温度回升。稍后#2 轴封加热器水位恢复正常(ifOrum)运行,轴抽风机出口 已无大量汽水排出,轴封加热器疏水至凝汽器出口温度 恢复正常,温度由35℃升至75℃,轴封加热器压力为一 0.O055kPa。观察1小时后恢复运行轴抽风机入口门开 度,#2轴封加热器恢复正常运行。 4.5原因分析 通过对处理过程的分析认为,造成此次#2轴封加热 器疏水不畅的原因是多级水封内部有气塞或水塞现象发 生。通过提高#2轴封加热器汽侧压力的方法,打通了多 级水封内部阻塞部分,消除了多级水封内部气塞或水塞 现象,使得此次异常得以消除。 5结语 通过上面对轴封加热器及多级水封原理和轴封加热 器异常处理过程的分析,认为当轴封加热器多级水封失 水时会造成机组漏气率增加,严重时导致机组真空下降 影响机组经济性下降,运行中要特别加以注意。当轴封 加热器多级水封阻力增加时会造成轴封加热器疏水不 畅,机组经济性下降,严重时导致轴抽风机电机损坏。 由于影响因素较多,在机组运行中发现轴封加热器及多 级水封异常时要综合考虑分析判断异常原因,有针对性 地进行处理。 参考文献 【i】陈伟.轴封加热器风机排气管积水原因分析及处理 卟安徽电力科技信.g-,2005,(5). 【2】 下花园发电厂集控运行规程[s】 作者简介:李秀江,大唐国际发电股份有限公司下花园发 电厂发电部汽机专责工程师,研究方向:汽轮机运行。 (责任编辑:蒋建华) 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo0.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务