第36卷第2期 李文良等.柴油加氢往复式压缩机故障分析及对策 要求。 4)铵盐结晶覆盖在气缸内壁、活塞杆和气阀 阀座等部位,易产生垢下腐蚀 。 5)铵盐结晶在管道、缓冲罐内壁,需定期进 行清理,否则机组的稳定运行方面存在潜在的 隐患。 3整改措施 3.1降低新氢中的氯含量 由于受场地、投资和施工等,在柴油加氢 装置采用再增加脱氯罐的方式是不可取的。只能 加强对重整氢气中氯含量的监控,密切关注脱氯 剂的脱氯效果。由于现场受氯含量分析方法的限 制,无法准确测定重整氢气中氯的含量。因此, 为了确保压缩机组的安全运行,将脱氯剂的更换 周期由原来的6~8个月,改为3个月。这样,增 加了脱氯剂的消耗费用,但可以降低铵盐结晶的 速度。 3.2 改进航煤循环氢的胺洗流程 由于大检修时采用增加胺洗塔的措施,虽然 降低了航煤循环氢中HC1和氨的含量,但由于胺 溶液的存在,使循环氢中的湿度增大,加速了铵盐 结晶的速度。因此,为了避免循环氢中夹带液体, 在氨洗塔的后路增加旋风分离器,用于脱除循环 氢中的液滴。 3.3增加航煤循环氢的排放流程 航煤加氢装置设计之初,循环氢的流程中未 设计排放流程,即经反应系统和分离系统后的循 环氢只能进入压缩机入口。这样,当压缩机发生 故障停机时,航煤装置将停工;当航煤循环氢组 分恶化时,只能允许其进入压缩机组并造成机组 的损坏。因此,为了避免这种情况的发生,将航 煤加氢循环氢增加一条去氢气提纯(PSA)装置的 管道,保证了在事故状态下装置操作的灵活性。 即当发现机组运行状况持续恶化时,可以将航煤 循环氢该去PSA装置,避免压缩机造成更大的 损坏。 3.4加强对压缩机运行状态的监控 加强对机组运行状态的监控,主要是压缩机 的排气量、进排气压力、进排气温度、活塞杆下沉、 填料磨损情况等。如上文2.3中所述,铵盐结晶 形成在气阀上,将会造成气阀关闭不严,排气温度 升高;如果铵盐结晶状况持续恶化,将会造成排气 温度持续升高、排气压力降低、气量不足等状况; 更为严重时,将会造成填料、活塞支撑环和密封环 的磨损,引起活塞杆位移下沉超标。 因此,通过加强对机组以上参数的监控,可以 及早的发现机组存在的问题,提前采取相应措施, 避免造成压缩机的更大的损坏。 4整改效果 通过以上4种方式,新氢压缩机组的运行状 况得到了极大的改善,自2012年5月投入运行 后,机组的各项运行参数稳定。2013年12月对 机组进行计划性停机检查,在入口过滤器和一级 进排气阀上只发现了少量的铵盐结晶,对铵盐进 行清理后回装气阀并开机运行,机组至今运行平 稳,未发生因铵盐结晶导致的故障停机。 但受装置工艺流程的,要彻底避免铵盐 在压缩机内部的结晶,还需要进一步的精细化优 化工作,如准确分析新氢中氯的含量、采用更有效 的脱氯剂等。 5 结语 加氢装置新氢压缩机为加氢反应系统提供新 氢,是维持生产正常运行的核心设备。新氢压缩 机为往复式活塞压缩机,其运动部件多,易损部件 多;同时压缩机的功率较大,排气压力高,且输送 的气体易燃易爆,容易发生较大的事故。 通过对柴油加氢新氢压缩机故障问题的解 决,为同类装置往复式压缩机组的运行和故障处 理提供了有益的借鉴。经过一年多的使用,压缩 机组运行正常,保证了装置的安全平稳生产,取得 了良好的效果。 参考文献: [1] 王存智.新氢压缩机与循环氢压缩机合并机组在加 氢装置中的应用[J].石油化工设备技术,2004,25 (6):34—39. [2]郁永章.容积式压缩机级数手册[M].北京:机械工 业出版社,2000:1095—1104. [3]郑学鹏.提高往复式压缩机运行可靠性的方法浅析 EJ].石油化工设备技术,2004,25(4):28—32. E4]刘元祥,马添俊,王立品.炼厂氢气中微量氯含量的 测定EJ].甘肃科技,2006,22(12):46—47. [5]樊秀菊,朱建华,宋海峰,等.原油中氯的危害、来源 及分布规律研究EJ].现代化工,2009,29(1):340— 343.