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结晶器铜管加工工艺的改进

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冶金设备管理与维修 第24卷2006.2(总第122期) 结晶器铜管加工工艺的改进 李艳辉 (唐钢设备机动处唐山063002) 摘要通过对蛄晶器铜管制作工艺中材料损耗关键环节的分析,改进了工艺参数废设计尺寸,提高了铜管 成材率。 关键词 砖■器囊管 工艺参簟设计尺寸成材丰 结晶器铜管是炼钢生产中的主要备件、易损件,是一种 730 mm,以该规格截面作为变方工序的基准,去掉余材长 高附加值产品。具有广阔的市场前景和发展前途。唐钢于 度15ram重量1.5kg。 1995年组建了生产结晶器铜管专业生产厂,2002年又成功 (4)方管修整,在卧式带锯床上去掉上下口多余尺寸, 开发了各种规格的结晶器铜管坯的加工制作,形成了铜锭 保留加工余量长度920mm,上口去除35ram重量2.5kg。下 ——圆管坯——弧形方管的流水生产作业线。由于铜材质 口去除30ram,加上封口重量共7.1kg。 昂贯的价格和制作过程中铜材料的损耗,造成铜管制作成 (5)平下口。弧形方管精抛后,保证上口加工尺寸的同 本加大,各种规格铜管制作过程各阶段重量的统计见表1。 时去除锯床下口余量20ram重量1.4kg,达到弧形方管成品 裹l 铜管嘲作备阶段重量统计 尺寸900mm。 规格 铜锭圊管坯铜管重 . ! 一 (6)两次打磨和一次精抛。铜屑重量1.Okg。 kg kg kg 铜健_圆管坯圆管謦铜臂钢锭_铜管 铜材损耗频数见图1。 由表1可以看出,铜管制作中的铜材损耗是相当大的, 占铜管成材率的1/4左右.这是铜管制作高成本的主要因 素,如何在保证铜管质量的同时降低铜材损耗,是每个铜管 生产厂面临的主要问题。 1铜管制作工艺 1.1铜键——圆管坯 3采取措施 铜锭——墩粗——冷拔——车底——拉深——调偏 针对每一个可以降低成本的材损环节进行分析改进。 ——打磨——挤压——修整。 (1)车底:改进冷拔时下口底部模具形状,改变以前底 1.2圆管坯——弧形方管 部和铜管封边等厚的习惯性做法.将需要车掉的底部做薄 变方——成弧—— 摩——挤压——修擎—— {lI (觅图2),既减少材料损耗,又利于车底时的加工制作。 ——铣槽——平下口——成品。 2问题分析 对铜管制作工艺中有铜材损耗的环节进行标记,并以 1502×900铜管为例进行材损分析,由表1可以看出,铜锭 ——圆管坯的铜耗为7.78 .圆管坯——弧形方管的损耗 为18.83 。 (1)车底:车掉铜管底部 170厚 =25的圆(重量为 改进前 改进后 5.Okg),以便进行下道工序圆管的拉深。 (2)调偏:消除因冷拔造成的圆管坯壁厚不均,以利于 圈2冷拔时下口底部改进前后对比 成品铜管壁厚满足要求,整体去掉余材1-5kg。 (2)调偏 调偏是铜锭墩粗后冷拔成筒状圆管半成品 (3)圆管修整 将圆管上口修整为规格截面圆管定尺 时,因壁厚偏差太大而采取的措施,一方面加强芯杆的剐 一37— 维普资讯 http://www.cqvip.com

第24卷2006.2(总第122期) 冶金设备管理与维修 切割机走行控制系统改造 余潭慧温宏王海东杨凤丽李盂闯 (鞍钢设备检修协力中心鞍山114021) 摘要原连铸切割机走行驱动用电动机,为德国产的直流电动机,其控制系统复杂,且工作环境恶劣,故 障率高,雏护困难,系统老化,备件订货困难,成本高。经常由于直流控制系统故障和电动机损坏影响生产。姑舍现 场特点和设备结构。保留原有机械设备,取消直流电动机及直流控制系统,把切割机切割抢改为交流变频控制,通 过改追。大大降低了切割机走行系统的故障率,保证了生产顺行。 关键词切割机走行控制采统改适 鞍钢二炼钢连铸共有4台切割机,分别负责2台铸机4 个流的板坯切割任务。每台切割机上共有2套走行控制 系统,分别负责1号、2号的驱动。切割机是连铸系统的咽 喉,它的故障率高低直接影响连铸系统的产量。切割机走 行系统又是是整个切割机控制系统的核心。 1问题提出 原切割机走行控制系统如图1所示。 电机 整个控制系统是以晶闸管半控桥式直流调速作为驱 动。并_带有转速、电流反馈的闭环控制。其中的直流电动机 图1切割机走行控制系统 与测速发电机为一体,并配有水冷设备。 性,将芯杆进行整体调质处理HB23O一270,另一方面提高上 度,也降低了材料损耗。 下模具的对中性,以芯杆为中心,将下凹模作成外形用垫块 和可调螺丝组成的两体可调式,提高圆管的壁厚均匀性,达 4经济效益分析 到 士o.25mm,减少因壁厚不均进行调偏造成材损。 在保证产品质量的前提下,通过对工艺参数设计尺寸 (3)圆管修整:圆管坯锯上口。调整带锯条的运转精度, 的分析改进和产品结构的调整,降低了铜管制作中的材料 降低切割误差,提高锯口平面的垂直度公差,减少该工序的 损耗,做出改进前和改进后工序修整尺寸、重量对比见表2。 材料损耗,在保证铜管有效使用长度的前提下,余材留量为 5mm,将该工序损耗降低到最低限度。 衰2改进前后工序修正尺寸、t■对比 (4)方管修整;方形铜管锯上下口的材损最多,主要是 制作成弧形方管时上下口的缺陷所致,模芯在运转中与凹 模导向不协调,造成上下口的铸机半径形成精度不够,为了 满足成型时铜管与模芯弧度在入模口与出横口的结合精度 要求。必须改进设备工装,在挤压机的工装结构上设计制作 模芯运转轨道,将模芯的运转由单纯直线运动改为由轨道 曲线控制的复合运动,铜管运动到不同位置,与模芯倾斜成 不同角度,保证了铜管制作中铸机半径的成型。大幅度降低 了因成型弧度不精确造成的上下口缺陷。上口去除15ram 重量1.05kg,下i=l去除10ram,加上封i=l重量5.7kg。 (5)平下口:由于锯床切割铜管精度的提高,保证了铜 管截面的垂直度,减少了该工序铜管制作误差尺寸。 (6)打磨:从理论上讲,挤压成型铜管,不进行精抛工 从表2可以看出,1支铜管的耗材降低9.4 kg,以年产 序,其内腔的锥度曲线更符合模芯锥度要求,因此去除成品 2000支铜管计算,则年节约铜材18.8t,铜材按3.5万元/t 精抛工序,提高挤压之前铜管内腔粗糙度和模具精度以及 计算,年创经济效益65.8万元。 职工操作责任心。以确保铜管制作精度。既减轻了劳动强 (2005一l0—25收稿) 一38一 

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